Réparation de broche DOOSAN DNM 350/5AX après collision grave
Réparation de la broche DOOSAN DNM 350/5AX
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Machine : centre d’usinage 5 axes DOOSAN DNM 350/5AX
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Broche : DOOSAN / FANUC
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Vitesse : 15 000 tr/min
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Cône : BT40
Une broche DOOSAN est arrivée en service après une forte collision avec la table 5 axes. Les symptômes étaient évidents : bruit des roulements et fort faux-rond radial, ce qui empêchait un usinage stable. Sur ce type de machine, tout se joue à de très faibles valeurs — chaque micron compte
Dès le départ, nous avons convenu d’une intervention rapide avec le client. Après le démontage chez le client, nous avons récupéré la broche directement, en porte-à-porte afin de réduire l’arrêt et d’éviter des risques supplémentaires pendant le transport. Le service de maintenance du client a fait un excellent travail : décision rapide, poste de travail ordonné, informations complètes sur l’incident. Grâce à cela, nous avons pu commencer immédiatement.

Pourquoi cette réparation
de la broche DOOSAN DNM 3505AX était importante
En usinage 5 axes, même un faible faux-rond de broche se répercute sur l’outil puis sur la pièce. Cela entraîne des vibrations, une qualité de surface moindre, une durée de vie d’outil réduite et des problèmes de répétabilité.
À 15 000 tr/min, chaque écart augmente avec la vitesse, d’où la nécessité d’une réparation précise. Dans ce cas, la broche est arrivée juste après le démontage — fraîchement livrée par le client à notre atelier, sécurisée pour le déchargement et le contrôle d’entrée.
Après cette livraison directe du client vers le service, notre objectif était simple : rétablir un fonctionnement silencieux, la stabilité et la répétabilité et préparer la broche au remontage, afin que la machine tienne de nouveau des tolérances au micron.

Comment s’est déroulée la réparation
DOOSAN DNM 350/5AX — étape par étape


Réglage de la géométrie de la broche
et des axes de la machine DOOSAN DNM 350/5AX
La réparation seule ne suffit pas. Après le retour de la broche à l’atelier, le service de maintenance du client a effectué le réglage de la géométrie de la broche et de tous les axes. Après le remontage, l’équerrage et le parallélisme ont été vérifiés, les angles réglés, les erreurs corrigées et les compensations nécessaires appliquées. Sur une machine 5 axes, c’est essentiel : ce n’est qu’après ce réglage que l’on peut parler d’un retour complet à une production précise et répétable. Après cette procédure, la machine tient à nouveau des tolérances au micron — exactement 0,5 µm — et l’usinage est stable même sur des trajectoires exigeantes.

Résultat final
Réparation de la broche DOOSAN DNM 350/5AX
- bruit des roulements supprimé,
- faux-rond radial revenu aux valeurs de référence — exactement 0,5 µm (0,0005 mm),
- le cône BT40 assure un serrage d’outil sûr et répétable,
- usinage 5 axes stable à 15 000 tr/min,
- temps d’arrêt réduit grâce à une prise en charge rapide et à la bonne coopération avec la maintenance.
Nous offrons une garantie de service de 12 mois sur la broche réparée. Cela confirme que les travaux sont durables et prêts pour la production réelle, pas seulement pour des essais à vide.

Résumé
Service de broche DOOSAN DNM 350/5AX
La broche DOOSAN/FANUC du modèle DNM 350/5AX a subi une collision, provoquant un bruit important des roulements et un faux-rond élevé. Nous avons réalisé une remise en état complète : remplacement des roulements de précision, remise en état du cône, nettoyage de tous les éléments, remontage et équilibrage, puis tests. Côté client, le service de maintenance a réglé la géométrie de la broche et de toutes les axes, ce qui a clôturé le processus. La machine est revenue à ses performances, et la production est de nouveau fiable et répétable.







